艾奇逊石墨化炉

发布时间:2021-10-29来源:未知 编辑:admin

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艾奇石墨化炉(Acheson furnace)是指以明者艾奇的名字命名的一种石墨化炉。艾奇炉于1895明并首先在美国取得利,它的形是:在耐火材料构筑的形炉体内,装入炭的坯料和粒料,导电的炉芯,在炉芯的四周是绝热保温料。作的两上端置有导电电极,并与源相接,构成通的回路。当路接通,炉芯由阻的作用即发热升温,使炭的坯料在2200~2300的温度下,高温热处理而转变为人造石墨。

 

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由于艾奇石墨化炉是行炭素工石墨化生的主要炉型,弄清楚艾奇石墨化炉的电热效率和能量平衡,于炭素制品的石墨化生和石墨化炉的能有着十分重要的作用。根据能量守恒定律,于由为热能达到加石墨制品的艾奇石墨化炉,可以从理上由能的数值计算出各个刻石墨化炉芯内的温度,但是由焦耳一楞次定律Q=0.24IRT不能完全求出炉芯内的温度。因除了加炉芯制品、升高炉芯温度之外,有很大一部分量通各种途径散失掉了。那么,总电能中有多少用于加炉芯,升高炉芯温度的能量是多少,通各种途径散失的能量是多少,由能量守恒定律得知,三者是平衡的。

即:Q=Q1+ Q2

Q——电时间内供炉内的能量;

Q1——炉内吸收的能量;

Q2——炉子散失的能量

 

从艾奇石墨化炉的电热平衡分析可知,石墨化炉是消耗量很大的设备,因此如何在保证产量的前提下,减少量消耗是石墨化炉能的主要内容,也是降低石墨化生成本的必由之路。艾奇石墨化炉的能,其制品的石墨化易程度也是影响其石墨化工艺电量消耗的因素之一,除了尽可能提高制品石墨化成品率,减少各种型的品外,我们还可以通石墨化工、增保温料的保温效果、改石墨化炉体构、防止导电电极氧化、改石墨化炉与电变压器系统的连接方式等措施,以降低艾奇逊石墨化炉石墨化工艺电量消耗,节约能源。

1)导电电极材质和规格上选用截面较大的浸渍电极

2)变压器和石墨化炉相匹配的情况下,合理选择导电电在石墨化炉内端面分布支数,流密度最好控制在6.25 A/cm2以下;

3)艾奇石墨化炉的水冷却时间根据格、送线快慢,控制在送14~16h以内;

4)在石墨化炉每一运周期束后,及时检查导电电极的阻情况,保石墨化炉的运能力,防止生事故生。

直流石墨化炉(DC graphitization furnace是指以炭素焙品和阻料炉芯,通入直流,生人造石墨制品的一种阻炉。由于炉芯的阻(主要是阻料的阻),电流过时电能即能转变为热能,而将炭素焙品加2000~3000的高温,完成石墨化程而成人造石墨。它与交流石墨化炉都同属于艾奇炉。

 

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简史2060年代,直流石墨化技在欧美达国家开始展起来,它与交流石墨化炉比,具有容量大、量好、能耗低等点,因而引起世界各国的普遍趣和关注。中国直流石墨化炉的起步稍晚。

197210月北京炭素厂用3000kV·A整流变压器配9m的炉子首先用在生上,与交流炉相比,不电时间短,而且节电25%以上。

19731月南通炭素厂13500kV·A整流变压器配18m的炉子投入生后,也取得了短通电时间20h耗降到4000kW·h/t以下的成

19759月吉林炭素厂16000kV·A的大直流和石家庄石墨极厂的3340kV·A直流炉同

截止到1986年中国原来有的13.6KV·A的交流石墨化炉,只占当年石墨化炉装机容量的27%。而直流石墨化炉,装机容量达到了17.5KV·A,占73%。使中国石墨化技水平上了一个新台阶。

石墨化程的化,除了在设备上要采用大容量的整流变压,炉子的度和炉芯面要适当增加并与变压器匹配外,在工操作上要采取如下措施:

1)采用低阻率的阻料和低热导率,低电导率的保温料。

2)提高焙毛坯的量。

3)采用大小格搭配装炉法和1/2D装炉方法。

4实现装、出炉机械化,短路子的冷却时间,提高周

炉子构及特点直流石墨化炉和交流石墨化炉除了供电设备不同外,炉子本体的构完全一。直流石墨化炉的供电设备由三相交流主和一变压器及相的整流设备组成。以直流的方式向炉子供具有如下点:

(1)由于采用的供电变压器是三相的,对电网不会生三相荷不平衡的影响。可以增大变压器的容量,可化石墨化工,增大石墨化炉容量。

(2)整个供电线路上的功率因数高,达到0.9以上,对电能的有效利用率得到提高。

(3)直流没有交失,也没有表面效临近效应等电的损失,电效率较高。

石墨化程的化直流石墨化炉供条件的改善为强化石墨化造了条件。由于使用变压器的容量没有限制,可以采用大功率的变压器和整流机,直流失小,利用率高,所以炉芯可以得到更多的能。如以适当大小的炉芯相配合,位体的功率达到160kW/m3(比交流炉大60%)以上,流密度达到2.0A/cm2(比交流炉大100%) 以上,具这样的条件,就可以实现快速送,使石墨化的温度在短的时间内达到2700(比交流炉提高400)。由于送电时间缩短,便可以提高炉子能,降低石墨化的耗,一般可降到4000kW·h/t以下(比交流炉降低20%),石墨化温度的提高,使石墨化行得更完全,因此提高了量。之,在直流石墨化炉上可以实现大功率、高密、快曲线的操作,使石墨化生达到高优质节电的目便是石墨化程的化。

在大直流石墨化炉阳极板,装炉工与交流石墨化相同。品与炉方向垂直成吊卧装于炉内,每吊大200块,阳极之间相互紧靠,吊与吊之间间隔50毫米左右,填充粒度25毫米的生冶金焦作阻料。采用正常送线炉停电时,二次电压120-130伏,二次12.5万安培。

 

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产生这种奇特废品现象可解释为:在直流石墨化时,石墨化炉的炉头和炉尾分别接正极和负极,此时如果吊内某相邻的两块阳极之间没有靠紧或又没有电阻料填充而出现间隙,在两阳极之间就会产生电位差

限制流可以减少品,在中我曾采用过这法,限定二次流不超8万安培,然有效果,但限流生实际也就是压负荷生,因而限制了大直流石墨化炉的生能力。

装炉工,防止两个阳极之现间隙,避免位差,同破坏了两个条件,是比好的法。在中,曾采用了一种完全不同于交流石墨化的装炉工,我把阳极板分装成若干个元体,装入炉内,各元体四周以阻料填充,使炉内犹如装入若干根大极,从而消除了隙和位差,防止了奇特品的

下期开始,我们将致力于大宗工业生产石墨化制品的设备、设施需求与设计,以及生产工艺要求等相关研究。希望能得到业界更多的技术指导,同时也希望向专家学习,更高的提升自己的科研能力。

 

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